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液氨流量計使用案例

點擊次數(shù):2031 發(fā)布時間:2021-09-29 03:12:15
摘要:質量流量計以其優(yōu)越的產品性能在化工行業(yè)中得到了越來越廣泛的應用。本文簡要介紹了流量計在液氨計量中的應用,提出了一種適應現(xiàn)場的計量方案,保證了質量流量計的準確計量,提高了公司的科學管理水平。
 
我公司生產系統(tǒng)由合成分廠,聯(lián)堿分廠,尿素分廠組成。生產尿素、純堿、氯化氨產品所消耗的液氨由氨分廠產出供給。由于液氨的密度受壓力、溫度影響的變化很大,因此在生產系統(tǒng)中在氨的計量上有一定難度。91年我廠按照化工部推薦的“高位槽配廣東南海儀表廠生產的旋渦流量計液氨計量方案”實施于合成氨分廠的液氨產量計量,但未取得成功。94年新上尿素分耗氨計量選用德國原裝渦街流量計。由于渦街流量計是體積流量計量,因此要經常根據(jù)液氨的壓力、溫度來修正脈沖系數(shù)F。如不進行修正,計量誤差很大。從94年尿素投產到99年渦街流量計徹底失效停用僅僅5年時間(實際尿素分廠至99年累積生產時間也只有3年左右)就返回德國維修一次,而且經多次檢定,線性度很差,*后無法使用而停用。因此,在2001年9月以前生產上氨系統(tǒng)的計量是以耗代產。即以尿素分廠耗氨計量與聯(lián)堿分廠耗氨計量之和,再加上液氨儲罐的液位高低折算出的氨儲量,這就是合成氨分廠的產氨量。99年因尿素分廠渦街流量計失效停用,使這種粗曠的計量也無法維持下去,嚴重影響了公司目標成本考核管理。因此,公司下決心對氨系統(tǒng)的計量進行整改,完善氨系統(tǒng)的準確計量。
 
一、儀表選型
要準確計量,計量儀表的選擇很重要。近幾年,隨著高科技的飛速發(fā)展,計量儀表的種類越來越多,計量品質也越來越好。其中,質量流量計是利用科里奧利力原理來測量流量。當沒有液體流過兩段平行安裝并以一定頻率振動著的流量管時,流量管不產生扭振,管兩邊信號檢測器輸出的兩個檢測信號是同相位的;當有流體流過流量管時,流量管在科里奧利力的作用下產生扭振,從而導致管兩邊信號檢測器輸出的兩個檢測信號存在相位差,這個相位差(也即時間差)直接正比于流過T型流量管的質量流量。因此尼蒙特T型質量流量計對流體質量計量不受流體密度、溫度、壓力、粘度、導電性、流體狀態(tài)的影響。質量流量計所具有的優(yōu)點,非常適合液氨的計量,因此,選擇質量流量計來完善氨系統(tǒng)計量。
*好、*先進的儀表,都必然有它的特性和使用條件。必須充分了解儀表的特性和使用條件,同時再掌握被測介質的特性,并根據(jù)安裝的現(xiàn)場情況,做出有效的計量控制方案,是計量成功的關鍵。
 
二、技術方案的實施
在合成氨分廠產氨計量中,由于液氨產出后,在不同壓力條件下,會溶解有H2、N2、CH4、Ar等氣體。液氨壓力降到3.0MPa左右進入液氨儲罐,在壓力降低后,H2、N2、CH4、Ar等氣體就從液氨中釋放出來。同時因壓力、溫度的變化也會產生一些氨蒸汽。因此在進入液氨儲罐前的流量會出現(xiàn)氣液兩相混流,有時氣體會高過30%(一般在15%~20%左右)。而在我們深入了解T型流量計的特點時,知道該流量計在氣液相混流時,其氣體不能高于5%。為滿足計量表的要求,我們在計量方案設計中,在液氨儲罐之前,增加1個中繼槽。
增加中繼槽并對中繼槽進行了液位(LIC-101)、壓力(PIC-101)自動控制的目的是保證液氨在中繼槽中進行氣液分離,使進入計量表中的液氨含氣量小于5%,滿足流量計使用要求,從中繼槽底部出來的液氨經過FIQ-102計量后進入液氨儲罐,尿素用氨是從液氨大儲罐底部出來,經FIQ-103計量后送尿素分廠,聯(lián)堿分廠用氨是液氨小儲罐底部出來,經FIQ-101計量后送聯(lián)堿分廠。這個計量方案,使液氨產量與液氨耗量分開計量,滿足公司對各分廠進行的目標成本考核管理。
在施工中,考慮到質量流量計傳感器輸出的是一個諧振頻率信號。因此在安裝中,對質量流量計兩端的直管道進行了特別的防振處理。并要求液氨必須從中繼槽底部出來。經FIQ-102計量和液位調節(jié)閥LV-101后的管道必須提高到一定高度,目的是對質量流量計開成液封,使液氨在流量計中達到滿管,使之進一步減小管道的振動,從而保證其計量精度。由于流量計安裝位置正處于循環(huán)機、大型壓縮機的包圍圈中,大電機啟動時,會引起電網(wǎng)電壓的波動,為保證流量計T型管的諧振頻率穩(wěn)定在80Hz,振幅小于1mm,必須保證驅動線圈的電壓頻率穩(wěn)定,為此,在儀表電源安裝中,增加了1臺交流穩(wěn)壓器。
 
三、應用結果
液氨計量系統(tǒng)于2011年11月10日1次投運成功。在滿負荷生產條件下,技術開發(fā)部組織相關人員從12月8日零點起至12月16日24時止,對液氨計量系統(tǒng)進行了全面考核。九日中平均產氨表計193.11t,日平均消耗氨表計(FIQ-103與FIQ-101表計之和)188.30t,日平均氨庫存提庫(上漲)4.82t(193.11-188.30=4.82),而實際氨庫存9日日平均提庫5.37t(此數(shù)據(jù)是以液氨儲罐液位計高度換算得出。在長期經驗積累中,液位計高度換算法基本可靠) 。因氨計量系統(tǒng)是一個閉合系統(tǒng),而且也沒有辦法用比T型流量計精度(動態(tài)±0.2%)更高的儀表來單獨逐臺檢測流量計的計量準確度。因此,只好采取以上對比方法。相比之下,日平均液氨庫存量表計數(shù)據(jù)比液位計換算得出的數(shù)據(jù)偏小。這說明液氨計量系統(tǒng)中尚存在問題:在液氨產量計量表管路中,設有一旁路管線,從現(xiàn)場目視可見,旁路稍有內漏,內漏的液氨沒有經過表計量。因此日平均表計庫存量稍小于液位計計算量是可信的。經過長達9天的實際考核,考核組成員一致認為,液氨計量系統(tǒng)運行穩(wěn)定,質量流量計檢測準確可靠,符合生產實際情況。2011年12月17日,液氨計量以表計數(shù)據(jù)正式列入公司目標成本考核。
至今,液氨計量系統(tǒng)投入運行已近9個月,流量計從未發(fā)生過任何故障。實際上,聯(lián)堿的用氨計量表早在97年5月中旬投運,也是我們*一次使用質量流量計。從97年5月中旬投運,到現(xiàn)在已近6年的使用中,計量非常準確,并且沒有發(fā)生過任何故障。因此,在2001年完善液氨計量系統(tǒng)時,質量流量計2臺,投運也非常成功。
通過以上實踐表明,選用質量流量計進行液氨計量是正確的,系統(tǒng)方案是合理的,可行的。液氨計量系統(tǒng)的投運,結束了幾十年來,生產液氨產量計量靠液氨儲罐玻璃液位計來計算的歷史,同時,因質量流量計的準確計量,化解了各分廠之間因液氨計量靠分攤而引起的矛盾糾紛,也減少了儀表的工作量和維護量,深受公司全體干部和員工的好評。液氨計量系統(tǒng)的完善,提高了公司的科學管理水平。

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